常柴自主实施铜套机改造,提升关键零部件质量
常柴自主实施铜套机改造,提升关键零部件质量
近日,常柴机加工厂试制车间立加老线的铜套机经过自主改造后正式投产。改造期间,公司总经理张新、副总经理刘晓云、总经理助理孙建中、质保部和生产部等领导深入到现场进行指导,并提出了一些改进的意见和建议,机加工厂厂部根据公司要求,严格认真推进项目实施,从而为技改项目的顺利完成提供了有力保障。
改造完成后的铜套机
近年来,随着公司产品转型升级,各类缸盖也随之发生变更,原有的铜套机在使用过程中伺服电机经常发生问题,造成压装定位不准确,并且它自身结构复杂,更换工装时比较繁琐,调整困难,原有的铜套机无法适应目前生产的缸盖的压装要求。为此,机加工厂厂部、技术组和装备车间根据实际情况,决定对该台铜套机进行自主改造。
该改造项目内容分为两部分,分别为机械部分和电气部分。机械部分主要采取分体式压装的方式,铜套压装与主压紧杆分离;滚道均采用动力滚道,滚道带有限位气缸;进料滚道附带离合器,可以有效地防止底平面划伤;夹具呈水平放置,压装部分倾斜,与夹具成10度夹角,并且该夹具制造成模块式,夹具模块与机床台面可拆卸,方便后期产品的更新换代。电气部分主要将原有的伺服电机替换为三相异步电动机;定位所使用的开关,均为国内知名品牌,保证定位准确。
该项目改造过程中,机加工厂装备车间安排技术精良的钳工和电工师傅负责,技术上制定专人负责,每天对现场的问题进行记录及处理,质量上也对压装后的缸盖进行跟踪,厂部领导也天天到现场查看改造的进度,关照大家注意改造过程中的质量和安全,历时3个月的时间圆满完成了铜套机改造的任务。
机加工厂试制车间缸盖线
目前,该台铜套机已经开始批量生产,适用于4D28TC缸盖、4B28TC缸盖和4B26缸盖,大大减轻了员工的劳动强度,为提高公司缸盖铜套的压装质量提供了强有力的支撑。
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